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氯化氫合成爐氯氣測(cè)量不準(zhǔn)原因分析及改造方案

摘要:分析了原阿牛巴流量計(jì)氯氣流量測(cè)量不準(zhǔn)的原因。經(jīng)過(guò)技術(shù)分析,將原阿牛巴流量計(jì)改造為節(jié)流孔板流量計(jì)。改造后,氯化氫合成爐運(yùn)行狀況良好,一般只需1h便可點(diǎn)火成功,實(shí)現(xiàn)了氯氣流量的準(zhǔn)確測(cè)量。
青某化工一期鉀堿裝置氯化氫合成工序采用的是法國(guó)卡朋羅蘭工藝,該裝置承擔(dān)著氯化氫合成、生產(chǎn)合格的氯化氫氣體并外送、不合格氯化氫氣體吸收等任務(wù)。該工序由兩條相同的工藝鏈A、B組成,主要設(shè)備包括氯化氫石墨合成爐、成品冷卻器及降膜吸收器等。工藝流程為:將來(lái)自電解工序的干氯氣和干氫氣按照流量比1.0∶1.5送入氯化氫石墨合成爐,充分反應(yīng)后得到的氯化氫氣體經(jīng)成品冷卻器冷卻后進(jìn)入氯化氫分配臺(tái);開(kāi)車(chē)階段,純度低的氯化氫氣體進(jìn)入降膜吸收器用水或稀鹽酸吸收成為濃鹽酸,純度達(dá)到工藝要求的氯化氫氣體經(jīng)成品冷卻器送往氯乙烯裝置。自2010年10月份試車(chē)以來(lái),氯化氫合成爐點(diǎn)火時(shí)間長(zhǎng)且不穩(wěn)定,*長(zhǎng)點(diǎn)火時(shí)間高達(dá)6h甚至點(diǎn)火失敗,經(jīng)濟(jì)損失巨大。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),氯氣流量測(cè)量不準(zhǔn)造成氯氣和氫氣配比不準(zhǔn),導(dǎo)致合成爐點(diǎn)火時(shí)間長(zhǎng),且經(jīng)常無(wú)法點(diǎn)火,甚至發(fā)生合成爐系統(tǒng)爆炸著火等事故。為保障氯化氫合成爐的正常穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)現(xiàn)有的氯氣流量?jī)x表進(jìn)行技術(shù)改造勢(shì)在必行。
1原氯氣流量測(cè)量方案
1.1點(diǎn)火工藝控制要求
氯化氫合成爐開(kāi)始點(diǎn)火時(shí),氫氣和空氣先點(diǎn)小火,通入氯氣后再緩慢降低空氣流量。氫氣和氯氣流量為斜坡自動(dòng)控制,初始流量設(shè)定值為0,隨著時(shí)間增加流量值緩慢遞增,其時(shí)序圖如圖1所示。
1.2流量?jī)x表簡(jiǎn)介
氯化氫合成工序選用的氯氣流量計(jì)是羅斯蒙特485型插入式一體化阿牛巴流量計(jì),該流量計(jì)具有安裝簡(jiǎn)便、壓損小、強(qiáng)度高、不受磨損影響及無(wú)泄漏等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè)高爐煤氣、壓縮空氣及蒸汽等液體、氣體的流量測(cè)量。其流量測(cè)量范圍為0~2500Nm3/h,對(duì)應(yīng)的差壓變送器量程為0~1.263kPa,介質(zhì)設(shè)計(jì)壓力183kPa,介質(zhì)溫度42.3℃,管道內(nèi)徑207mm。其工作原理為:通過(guò)測(cè)量管道軸線(xiàn)多點(diǎn)流速來(lái)反映整個(gè)管道的流量分布情況,在迎流面測(cè)量總壓(正壓),在背流面或管壁測(cè)量靜壓(負(fù)壓),兩者壓差的平方根與介質(zhì)流量呈線(xiàn)性對(duì)應(yīng)關(guān)系。
氫氣和空氣流量?jī)x表均為一體化孔板流量計(jì)。
1.3原因分析
在點(diǎn)火過(guò)程中氯氣流量穩(wěn)定值為400Nm3/h,而氯氣流量?jī)x表*大量程為2500Nm3/h,這就要求儀表必須在小流量測(cè)量穩(wěn)定可靠后才能保證點(diǎn)火工作的順利進(jìn)行。另外,該阿牛巴流量差壓變送器量程很小,壓差平方根與流量呈線(xiàn)性對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此壓差測(cè)量有較小誤差時(shí)便會(huì)引起較大的流量變化。對(duì)于該阿牛巴流量計(jì),設(shè)流量為400Nm3/h時(shí)對(duì)應(yīng)的壓差值為x,則圖0=400∶2500x=0.032kPa,表明開(kāi)始點(diǎn)火階段通過(guò)阿牛巴流量計(jì)產(chǎn)生的壓差不超過(guò)0.032kPa(相當(dāng)于3.2mmH2O),該壓力*小,很難準(zhǔn)確測(cè)量,所以在該工況下,如果使用節(jié)流元件測(cè)量氯氣流量則必須增大流量對(duì)應(yīng)的差壓變送器量程。
對(duì)阿牛巴流量計(jì)進(jìn)行拆檢時(shí)發(fā)現(xiàn),本應(yīng)干燥的氯氣管道里存在水分,這使得本身很小的壓差測(cè)量更加困難,氯氣流量測(cè)量誤差更大。后分析發(fā)現(xiàn),氯氣帶水由工藝原因造成。
阿牛巴流量計(jì)的壓差值是根據(jù)儀表數(shù)據(jù)表中的工藝參數(shù)設(shè)計(jì)值計(jì)算的,但實(shí)際工藝參數(shù)與設(shè)計(jì)值有所差別:設(shè)計(jì)介質(zhì)壓力為183kPa,溫度為42.3℃;實(shí)際壓力為145kPa左右,溫度為15.0℃左右。這在一定程度上也影響了阿牛巴流量計(jì)壓差值的準(zhǔn)確計(jì)算。
2新流量計(jì)選型依據(jù)與技術(shù)分析
基于上述分析,需重新選用適用于該特殊工況的流量?jī)x表來(lái)測(cè)量氯氣流量。綜合比較多種流量?jī)x表的工作原理、應(yīng)用范圍、測(cè)量精度和維護(hù)要求,并考慮到氫氣和空氣流量?jī)x表(一體化孔板流量計(jì))采用同樣的流量?jī)x表計(jì)量可降低*終的氯氣氫氣流量比誤差。經(jīng)過(guò)技術(shù)分析、數(shù)據(jù)計(jì)算確定采用孔板流量計(jì),在重新選擇孔板時(shí)要對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行修改。原流量?jī)x表前后直管段足夠長(zhǎng),介質(zhì)為較純凈、充滿(mǎn)管道的氣體,滿(mǎn)足孔板流量計(jì)的安裝要求。孔板流量計(jì)的工作原理為:充滿(mǎn)管道的流體流經(jīng)管道內(nèi)的節(jié)流孔板時(shí),在孔板附近造成局部收縮,流速增加,在其上、下游兩側(cè)產(chǎn)生靜壓力差。在已知有關(guān)參數(shù)的前提下,根據(jù)流動(dòng)連續(xù)性原理和伯努利方程可以推導(dǎo)出壓差與流量之間的關(guān)系進(jìn)而求得流量:
式中:C———流出系數(shù);
D———工作條件下,上游管道的內(nèi)徑;
d———工作條件下,節(jié)流件的節(jié)流孔或喉部直徑;
qm———質(zhì)量流量,kg/s;
qv———體積流量,m3/s;
Δp———節(jié)流裝置輸出壓差,Pa;
β4———直徑比;
ρ———被測(cè)介質(zhì)的密度,kg/m3;
ε———可膨脹系數(shù)。
*終氯氣流量?jī)x表選用河南開(kāi)封儀表廠(chǎng)生產(chǎn)的LGBF型不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流孔板流量計(jì)。為節(jié)約改造成本,配套的差壓變送器采用羅斯蒙特3051差壓變送器。依據(jù)節(jié)流孔板計(jì)算書(shū)更換節(jié)流孔板后的壓力損失為2kPa,占管道壓力145kPa的1.4%,壓損在工藝允許范圍內(nèi)。根據(jù)計(jì)算書(shū),將差壓變送器的量程修改為0~6kPa,并將其輸出模式設(shè)為開(kāi)平方根輸出。差壓變送器將所測(cè)壓差值轉(zhuǎn)換成4~20mA電流后送至DCS系統(tǒng)。
3技術(shù)改造的優(yōu)勢(shì)
氯氣流量作為氯化氫合成工藝中的重要指標(biāo),必須保證其測(cè)量準(zhǔn)確性,稍有誤差便會(huì)引起操作人員誤操作,導(dǎo)致點(diǎn)火失敗,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)造成氫氣和空氣燃燒不充分,形成混合型爆炸氣體引起爆炸。雖然阿牛巴流量計(jì)先進(jìn)于節(jié)流孔板流量計(jì),但在此工況中阿牛巴流量計(jì)的差壓變送器量程過(guò)小,加之工藝因素*終導(dǎo)致其流量誤差大,無(wú)法正常使用。節(jié)流孔板流量計(jì)由于節(jié)流元件的更換,使得流體流經(jīng)孔板前后的壓差增大(*大壓差從1.263kPa增大至6kPa)。此時(shí)再次計(jì)算400Nm3/h流量下對(duì)應(yīng)的壓差值,即=400∶2500x=0.154kPa(相當(dāng)于15.4mmH2O),同樣的流量使用節(jié)流孔板流量計(jì)得到的壓差比阿牛巴流量計(jì)擴(kuò)大了4.8倍,更加便于實(shí)現(xiàn)壓差的準(zhǔn)確測(cè)量。
節(jié)流孔板流量計(jì)是應(yīng)用*為廣泛的節(jié)流式流量計(jì),其性?xún)r(jià)比高,具有完善的標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程和大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù),無(wú)需實(shí)流標(biāo)定。
本次改造所選用的節(jié)流孔板和差壓變送器均屬于技術(shù)成熟產(chǎn)品,應(yīng)用廣泛,實(shí)際使用效果良好,無(wú)不安全因素。
節(jié)流孔板流量計(jì)測(cè)量范圍寬、讀數(shù)準(zhǔn)確合理,適用于蒸汽、壓縮空氣、混合非易燃易爆氣體和各類(lèi)液體的工業(yè)流量計(jì)量,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長(zhǎng),維護(hù)要求低,是目前國(guó)內(nèi)*選的流量計(jì)量裝置。此次技術(shù)改造方案可廣泛應(yīng)用于對(duì)壓損要求不是十分嚴(yán)格的流量計(jì)量場(chǎng)合。
4結(jié)束語(yǔ)
節(jié)流孔板流量計(jì)自改造投用以來(lái),氯氣流量測(cè)量準(zhǔn)確,氯化氫合成爐運(yùn)行穩(wěn)定可靠。改造后氯化氫合成工序開(kāi)車(chē)過(guò)程趨于穩(wěn)定,改造前氯化氫合成點(diǎn)火需要5~6h才能順利點(diǎn)火,改造后一般只需1h便可點(diǎn)火成功。此次改造購(gòu)買(mǎi)了兩臺(tái)節(jié)流孔板,解決了生產(chǎn)中的重要問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)效益顯著。